基層動態:從點滴做好節能降耗
- 今年是標準公司“十一五”計劃的開局之年,為貫徹落實公司的工作方針,建設節約型企業,實現產銷13億元,利潤總額增長15%的目標,公司黨委發出了開展“節能降耗,降低成本,黨員帶頭做貢獻”活動的動員令。在這次活動中,標準股份西安工廠各車間、部門積極響應,均拿出了節能降耗的實施方案,并在實際工作中得到了落實。
走進西安工廠裝配分公司,“節約光榮,浪費可恥”這八個字就迎面而來,這個理念不僅銘刻在員工們的心坎上,更閃現在每個人的行動中。就連十分鐘的工余休息時間,各生產線都有專人負責關燈拉閘;在采光條件充足的情況下,非生產線少開燈或者不開燈;水池也有了專人負責,過去經常出現的“長流水”的現象不見了。這些都是身邊的小事情。在工作中,各生產小組針對自己的特點,開動腦筋,積極想辦法;配件組把流水線上的組件不良品,進行重新修理、組裝,變不良品為合格品甚至優良品;生產流水線提高整機裝配質量,把百元工廢降低到最低點。
為了把成本降到最低點,裝配分公司在黨員同志的帶動下,發動群眾針對生產過程中使用的“油多”、“布多”、“工具多”的特點,尋找節能降耗的突破口,提出了進一步改進的措施:一是煤油的二次利用。清洗裝配油運轉過濾網的煤油,用于機殼分公司機殼加工;二是機油的多次過濾使用。包縫機、雙針機油運轉用過的機油可用于平縫油運轉。平縫油運轉定期更換的油沉淀后可用于研磨齒輪;三是提高整機裝配質量,加強巡檢工作,減少機器試機消耗;四是精心操作,延長使用時間,降低工具消耗。
這些措施實施后,2006年第一季度裝配分公司的輔料消耗由過去的24.31%下降至21.88%;機油、煤油消耗由過去的4.18元/臺降至3.97元/臺,工具類由過去的0.77元/臺降至0.72元/臺。這里僅僅是一個車間一個季度取得的節能效果。
目前,節能降耗這項工作正在標準公司有聲有色地進行中,各個生產單位都創出了各自特色的做法,員工們在工作中處處都關注節約,由節約產生的經濟效益正在日見成效。