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[套結(jié)機(jī)] 1850打棗車維修方法

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發(fā)表于 2012-9-27 15:18:45 手機(jī)論壇 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1850套結(jié)機(jī)剪線不穩(wěn)定有時(shí)聲音較響,首先要解決停車問題,只有在解決停車問題的基礎(chǔ)上,才能把剪線不穩(wěn)定(有時(shí)剪不斷,有時(shí)剪太短)的問題解決,而停車問題就是你反映的聲音響的表現(xiàn),但沒有具體說明聲響產(chǎn)生在哪個(gè)部位,是在縫紉過程中還是在停車前剎車時(shí)發(fā)出異常聲響    停車聲響產(chǎn)生的原因大致有以下幾個(gè)方面:    ⑴ 停車位置不對(duì),會(huì)造成停車不良,沒有剎車緩沖效果,遲一針進(jìn)入停車而發(fā)出怪聲。    ⑵ 皮帶太緊,停車時(shí)制動(dòng)凸輪沖擊力太大。    (3)梭床內(nèi)有線頭致使擺梭回轉(zhuǎn)受阻而產(chǎn)生異響。    (4)擺梭托與擺梭的間隙太大。    (5)啟動(dòng)壓板壓力太大,停車時(shí)機(jī)器沖擊力太大。    (6)低速輪擋圈脫出,導(dǎo)致低速輪與皮帶輪不能及時(shí)脫開,形成高速停車。    (7)軸承磨損。    停車聲響的檢查和排除:    停車位置的調(diào)整包括停車卡頭位置和停車標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間兩個(gè)方面的調(diào)整。    停車卡頭標(biāo)準(zhǔn)位置:低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),停車卡頭與停車凸輪的標(biāo)準(zhǔn)間隙為3mm,此間隙既不能大,也不能小,否則會(huì)引起停車和剪線方面的故障,此時(shí)剪線凸輪與剪線凸輪滾柱的間隙應(yīng)保持在0.7~1.2mm。    停車卡頭和停車標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的調(diào)整:用手轉(zhuǎn)動(dòng)帶輪進(jìn)入低速位置,卸下停車?yán)珊图艟€拉簧,旋松停車控制臂夾緊螺釘,調(diào)整停車卡頭與停車凸輪間隙為3mm,再擰緊夾緊螺釘。停車標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間:圖2所示,停車卡頭應(yīng)與停車凸輪正好在最后一針嚙合,此時(shí)停車卡頭頂點(diǎn)與停車凸輪上的第一顆螺釘中心接觸,而此時(shí)停車控制桿滾柱從控制凸輪的低速部位A滑落到停車部位B。 停車標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的調(diào)整:    ⑴ 旋松速度控制凸輪上的3顆固定螺釘,在其長(zhǎng)孔范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。    ⑵ 適當(dāng)調(diào)整電機(jī)高度,以約1kg的力壓皮帶中部,使皮帶向里彎曲約10mm為宜。    ⑶ 清除梭床內(nèi)異物。          ⑷ 若擺梭尾部磨損,則修磨更換擺梭并輕敲擺梭托中部,使調(diào)整后擺梭托與擺梭之間間隙為0.3~0.5mm。    ⑸旋松啟動(dòng)壓板調(diào)節(jié)螺釘。    ⑹低速輪擋圈推入上軸的環(huán)形槽內(nèi)。    ⑺更換軸承。    對(duì)于剪線不穩(wěn)定、有時(shí)剪不斷、有時(shí)剪太短問題,在解決停車問題基礎(chǔ)上,按以下幾個(gè)方面檢查和排除:    ⑴動(dòng)刀、定刀磨損,導(dǎo)致刀刃變鈍,影響剪線效果。    ⑵動(dòng)刀上下松動(dòng),導(dǎo)致動(dòng)刀、定刀咬合不良,有時(shí)剪不斷線。    ⑶定刀刀刃斜度不對(duì),會(huì)造成上、下線不能同時(shí)被切斷。    ⑷針板孔導(dǎo)板與固定刀的高度差過小,會(huì)造成線切不斷;反之過大,會(huì)造成上、下線都被切得很短。    ⑸最后一針出現(xiàn)跳針,動(dòng)刀沒有碰到縫線,就無法進(jìn)行切線。    ⑹動(dòng)刀、定刀位置不對(duì)。    ⑺梭床導(dǎo)線片位置不對(duì),可能偏左。    ⑻剪線復(fù)位滾珠與凸輪臂復(fù)位板間隙調(diào)整不當(dāng)。    剪線不穩(wěn)定的排除方法:    ⑴ 修磨或更換動(dòng)刀和定刀。    ⑵ 調(diào)整動(dòng)刀墊片,使針板孔導(dǎo)板與動(dòng)刀刀刃部位的咬合量為0.15mm左右,針板孔導(dǎo)板與定刀刀刃部位的高度為0.1~0.15mm,更換高低螺釘或動(dòng)刀。    ⑶ 修磨定刀刀刃或更換新定刀。    ⑷ 增大定刀的彎曲度,標(biāo)準(zhǔn)高度差為0.1~0.15mm。    ⑸ 重新調(diào)整機(jī)針和擺梭同步時(shí)間,將最后跳針問題解決,切不到線的問題也就解決了。    ⑹ 按要求重新調(diào)整動(dòng)刀、定刀位置。    ⑺ 調(diào)整梭床導(dǎo)線片,使針穿過導(dǎo)線片的孔時(shí),針距導(dǎo)線片孔的左、右兩邊距離相等。

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發(fā)表于 2012-9-28 20:58:38 | 只看該作者
好文章感謝分享,論壇有你更精彩。
3#
發(fā)表于 2012-9-29 08:22:27 | 只看該作者

RE: 1850打棗車維修方法

學(xué)習(xí)了。
4#
發(fā)表于 2012-9-29 08:46:12 | 只看該作者
好文章感謝分享,論壇有你更精彩
5#
發(fā)表于 2012-10-29 23:39:38 | 只看該作者
謝謝分享
6#
發(fā)表于 2012-10-30 06:15:03 | 只看該作者
文章很精彩.頂一下......
7#
發(fā)表于 2012-10-30 08:57:25 | 只看該作者
非常感謝
8#
發(fā)表于 2012-10-30 20:58:07 | 只看該作者
精彩.要頂
9#
發(fā)表于 2012-10-30 21:28:40 | 只看該作者

文章很精彩.頂一下......
10#
發(fā)表于 2012-10-30 22:39:15 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。

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